氨氮超标是什么原因导致?怎么样才能快速处理达标

如题所述

氨氮超标通常由以下几个原因引起,要想迅速解决问题,需要针对性地进行处理:
1. 有机物浓度高
原因:运行管理不善,预处理效果不佳,悬浮固体(SS)含量较多,导致废水生化处理进水有机物浓度过高,超出生化处理能力。高COD(化学需氧量)水平会抑制硝化菌活性,促进异养菌活性,导致有机氮水解成氨氮,进而增加废水中的氨氮含量。
解决:立即停止进水并进行闷曝处理,连续开启内外回流,停止排泥以保持污泥浓度,如有机物引起非丝状菌膨胀,可投加PAC(聚合氯化铝)增强污泥絮凝性,投加消泡剂消除冲击泡沫。后续提高管理水平,优化前端预处理,降低生化负荷。
2. 内回流异常
原因:电气故障、机械故障或人为因素导致内回流不畅。内回流问题会导致氨氮超标,类似于有机物冲击,因为缺乏硝化液回流,好氧池中只有少量外回流携带的硝态氮,整体形成厌氧环境,碳源只能水解酸化,不会完全代谢成二氧化碳释放,导致大量有机物进入曝气池,氨氮含量上升。
解决:检修内回流泵,停止或减少进水进行闷曝处理;如果硝化系统崩溃,停止进水闷曝,紧急情况下可投加类似脱氮系统的生化污泥,加速系统恢复。后续定期检查回流泵,预防问题发生。
3. pH过低
原因:内回流过大或曝气过度,携带过多氧气进入缺氧池,破坏缺氧环境,反硝化细菌在有氧条件下代谢,有机物有氧代谢减少,严重影响反硝化效率。反硝化能补偿硝化反应消耗碱度的一半,缺氧环境破坏导致碱度生成减少,pH降低,低于硝化细菌适宜pH后,硝化反应受抑制,氨氮升高。
解决:发现pH连续下降时,开始投加碱维持pH,然后分析原因;如果pH过低导致系统崩溃,首先补充pH,然后闷曝或投加同类型污泥。
4. 溶解氧(DO)过低
原因:曝气器老化或间歇曝气导致曝气器堵塞,池内曝气充氧和搅拌受阻,硝化反应需要有氧环境,DO过低阻碍硝化反应进行,氨氮超标。
解决:更换曝气头,提高风机变频功率,增加风量。
5. 泥龄过低
原因:排泥过多或污泥回流过少导致污泥停留时间短,细菌无法在系统中形成优势种群,无法去除相应代谢物。
解决:减少进水或闷曝,投加同类型污泥;若污泥回流不均衡,调整污泥回流量,观察各系列运行情况。
6. 水质波动冲击
原因:水质水量波动大,调节池处理不当,导致氨氮突然升高,脱氮系统崩溃,出水氨氮超标。
解决:在保证pH的情况下,投加同类型污泥、闷曝恢复系统;增设氨氮去除剂投加和反应装置,用于应急处理。
7. 温度过低
原因:冬季进水温度低,特别是昼夜温差大,低于细菌代谢所需温度,导致细菌休眠,硝化系统异常。
解决:设计时采用地埋式池体,提前提高污泥浓度,加热进水至适宜温度。
8. 工艺选择问题
原因:选择的脱氮工艺如曝气池、接触氧化、SBR等,在保证足够的水力停留时间(HRT)和泥龄(SRT)下,可以实现脱氮,但不经济。
解决:延长HRT和SRT,如改造为MBR以提高泥龄;在工艺前端增加反硝化池。
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